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甲醇法生產(chǎn)甲烷氯化物高壓氯化反應(yīng)進(jìn)料系統(tǒng)工業(yè)技術(shù)研究
成果簡(jiǎn)介
  本研究項(xiàng)目是為了解決引進(jìn)西班牙甲醇法甲烷氯化物裝置高壓氯化反應(yīng)進(jìn)料系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定而進(jìn)行的技術(shù)改造,主要的技術(shù)創(chuàng)新有:
  1、經(jīng)對(duì)3萬(wàn)噸/年甲醇法甲烷氯化物裝置有機(jī)物系統(tǒng)組份在中壓、高壓、亞臨界及臨界壓力下的相態(tài)分析,創(chuàng)造性新增設(shè)泵進(jìn)料相態(tài)分離器,成功抑制了進(jìn)料中輕組份逸出,減少了對(duì)高速離心泵汽蝕。
  2、在裝置的高壓進(jìn)料系統(tǒng)中用一臺(tái)臥式高速泵完全取代兩臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的立式高速泵,避免了因工藝系統(tǒng)小的波動(dòng)造成并聯(lián)泵因相互搶料損壞泵的難題,解決了系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行中的瓶頸問(wèn)題。
  3、改造了進(jìn)料系統(tǒng)中的DCS控制系統(tǒng),保證了改造后的進(jìn)料系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
  4、與制造公司一同研究成功開(kāi)發(fā)出低壓(380V)400Kw電機(jī),為開(kāi)發(fā)更高能力類(lèi)型的臥式泵技術(shù)取得了突破,為下一步臥式高速泵廣泛用于高速發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)拓展了空間。
  5、成功開(kāi)發(fā)適應(yīng)用于甲烷氯化物行業(yè)的臥式泵結(jié)構(gòu)材質(zhì),成功開(kāi)發(fā)出一整套臥式高速泵潤(rùn)滑、密封、冷卻技術(shù)。
  6、本項(xiàng)目首次在高速泵前增加相態(tài)分離器、首次將臥式高速離心泵運(yùn)用于甲醇法甲烷氯化物工藝輸送含有3%氯化氫的介質(zhì)(請(qǐng)見(jiàn)查新報(bào)告),并且改進(jìn)和完善了與項(xiàng)目配套的設(shè)備、工藝、儀表、電器等系統(tǒng),達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。
  高壓氯化反應(yīng)進(jìn)料系統(tǒng)改造后,使引進(jìn)3萬(wàn)噸甲醇法甲烷氯化物裝置的開(kāi)工率從75%提高到95%,負(fù)荷從85%提高到100%,解決了設(shè)計(jì)方(西班牙MdE公司)沒(méi)有解決的難題。
  通過(guò)上述各項(xiàng)技術(shù)措施的實(shí)施,解決了引進(jìn)甲烷氯化物裝置開(kāi)工率低,不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高等技術(shù)問(wèn)題,改造后一年可減少檢修維護(hù)費(fèi)用890萬(wàn)元,節(jié)約電折合人民幣79萬(wàn)元,同時(shí)由于改造后裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)量大幅提高(一年可新增產(chǎn)量5020噸),消耗成本下降,綜合一年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益2729萬(wàn)元。改造后由于運(yùn)行更加穩(wěn)定,這就避免了介質(zhì)由于機(jī)械密封損壞泄漏到環(huán)境中造成污染,既有環(huán)保效益,同時(shí)每小時(shí)節(jié)約電200kw,在能源日趨緊張的今天,同具有較大的社會(huì)效益。
  
成果完成人
程新玉、郭戈、金濤、趙正東、徐德尤、黃澤華、王宇飛
完成單位
  單位名稱(chēng): 四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司 聯(lián)系人: 趙正東
  單位地址: 四川省自貢市鴻鶴路43號(hào) 聯(lián)系電話: 13388322266
  郵箱: Zhzhd2004@163.com
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