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華星石化非臨氫改質(zhì)綜合節(jié)能增效
成果簡介
  該項(xiàng)目在山東華星石油化工集團(tuán)有限公司非臨氫改質(zhì)裝置的成功運(yùn)行,解決了裝置存在的以下問題:
  1、 解決裝置穩(wěn)定性差。
  2、 能耗大。
  3、 產(chǎn)品質(zhì)量跟需求差別大。
  4、 經(jīng)濟(jì)效益差。
  5、 原料改為抽余油(加氫石腦油進(jìn)重整)
  本次改造的技術(shù)方案:
  (一)換熱流程優(yōu)化
  裝置存在問題:
  1、設(shè)計(jì)進(jìn)脫重罐溫度為110℃,實(shí)際為75℃左右, 溫度過低造成進(jìn)脫重罐物料量非常大,大量輕組分物料進(jìn)入脫重塔,造成脫重塔底負(fù)荷過大
  2、脫重塔底再沸器大量物料二次汽化,浪費(fèi)反應(yīng)器出口較多高溫?zé)嵩?,最終造成換后溫度過低。
  3、提高進(jìn)脫重罐溫度后,由于設(shè)計(jì)流程是有脫重罐---空冷器,大部分熱量經(jīng)過空冷器、水冷器進(jìn)行冷卻,造成能耗浪費(fèi)。而原料換后溫度較低,造成加熱爐超負(fù)荷較大
  改進(jìn)措施:
  1、將(E101B/E101D)調(diào)整至脫重罐后,回收熱量 。
  2、新增一臺E103換熱器(增加換熱面積)提高換熱終溫,降低加熱爐負(fù)荷,降低燃料能耗 。
  改進(jìn)后指標(biāo):
  1、改造后進(jìn)脫重罐溫度控制110℃,脫重塔運(yùn)行穩(wěn)定。
  2、改造后進(jìn)脫重塔物料減少,節(jié)省了反應(yīng)器出口高溫?zé)崃浚M(jìn)而通過E103提高了換后溫度。
  3、改造后 提高進(jìn)脫重罐溫度后,多余熱量通過脫重罐后換熱器(E101B/ E101D)回收,減小了空冷器、水冷器負(fù)荷。保證了換后溫度,減少了加熱爐負(fù)荷,節(jié)省了大量燃料氣
  (二)凝結(jié)水余熱利用流程優(yōu)化
  裝置存在問題:
  現(xiàn)裝置運(yùn)行中熱平衡存在問題,造成加熱爐負(fù)荷過大,裝置能耗較高
  改進(jìn)措施:
  1、利用汽油加氫裝置凝結(jié)水對原料進(jìn)行預(yù)熱
  2、節(jié)省反應(yīng)器出口高溫?zé)嵩?
  3、用凝結(jié)水低溫?zé)嶂脫Q反應(yīng)器出口高溫?zé)嵩?,提高加熱爐進(jìn)料溫度。
  改進(jìn)后指標(biāo) :
  1、改造后進(jìn)脫重罐溫度為:120-150℃ ,汽油干點(diǎn)完全可控(200-205)
  2、提高了換后溫度,改造后熱爐只需加熱原料30℃左右(原來需加熱100℃)
  3、比原設(shè)計(jì)裝置能耗35kgEO/t降低了20.08kgEO/t至15.15kgEO/t 。
  節(jié)省了1204.8萬元費(fèi)用。
 ?。ㄈ?shí)施中的難點(diǎn)及處理
  裝置存在問題:
  1、汽油加氫凝結(jié)水進(jìn)裝置后的壓力不太穩(wěn)定。造成原料換熱器溫度難控制。
  2、本裝置穩(wěn)定塔底再沸器凝結(jié)水熱回收壓力較低,無法再次利用。
  3、裝置凝結(jié)水罐液位無法控制。(蒸汽壓力波動(dòng)較大,凝結(jié)水罐壓力較低,凝結(jié)水管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定)
  改進(jìn)措施:
  1、DCS優(yōu)化控制點(diǎn),實(shí)現(xiàn)跨流程控制(雙閥控溫)。
  2、將加氫凝結(jié)水與本裝置凝結(jié)水流程打通實(shí)現(xiàn)共用。DCS加控制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出裝置凝結(jié)水平衡控制(雙閥控量)。
  3、凝結(jié)水罐頂加穩(wěn)壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水罐壓力穩(wěn)定(儲能器原理)。(以前準(zhǔn)備增加凝結(jié)水外送系統(tǒng)
  改進(jìn)后指標(biāo) :
  1、進(jìn)脫重罐溫度穩(wěn)定可控,120-130℃根據(jù)汽油干點(diǎn)調(diào)整。
  2、各相關(guān)溫度控制穩(wěn)定,進(jìn)出裝置凝結(jié)水量穩(wěn)定可控。
  3、凝結(jié)水罐液位穩(wěn)定可控
 ?。ㄋ模┓磻?yīng)器優(yōu)化操作后產(chǎn)品質(zhì)量對比
  裝置存在問題:
  1、生產(chǎn)周期太短 (設(shè)計(jì)45天,實(shí)際40天)
  2、產(chǎn)品質(zhì)量辛烷值在83左右較低,烯烴含量在7%左右,較高芳烴16% 較低
  改進(jìn)措施:
  1、進(jìn)料方式改為;全部反應(yīng)器頂部進(jìn)料,充分利用催化劑活性。
  2、優(yōu)化反應(yīng)過程控制。 (合理控制氣速)
  3、優(yōu)化穩(wěn)定塔、脫重塔控制
  改進(jìn)后指標(biāo):
  1、生產(chǎn)周期80-90天
  2、產(chǎn)品質(zhì)量變化辛烷值在91,較高烯烴含量在0.4% 較低芳烴27.4%較高.
  改造前后產(chǎn)品質(zhì)量提升產(chǎn)生的效益:
  改造前改質(zhì)穩(wěn)定汽油辛烷值83,改造后辛烷值91,按每個(gè)單位辛烷值差價(jià)70元計(jì)算,每噸改質(zhì)汽油價(jià)格差價(jià)為560元,每年汽油產(chǎn)量最少為6萬噸,產(chǎn)生的效益為3360萬元。
  (五)反應(yīng)器優(yōu)化操作后減少的能耗
  裝置存在問題:
  1、反應(yīng)周期 45天
  2、再生時(shí)間 12天
  3、再生能耗較高、次數(shù)較多
  改進(jìn)措施:
  全部改為反應(yīng)器頂部進(jìn)料,充分利用催化劑活性,優(yōu)化反應(yīng)器控制方案,控制反應(yīng)深度。
  改進(jìn)后指標(biāo):
  1、反應(yīng)器再生周期延長到80多天(實(shí)際運(yùn)行天數(shù))。反應(yīng)器生產(chǎn)運(yùn)行周期延長了40多天,催化劑再生一次12天。
  2、每年兩個(gè)反應(yīng)器共減少6次再生。
  每年節(jié)省能耗費(fèi)用:4016×3000=1204.8萬元
  每年節(jié)約再生費(fèi)用共:96.228萬元
  全年裝置共節(jié)能:1301.028萬元
  本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造,圍繞裝置存在的問題我們進(jìn)行了詳細(xì)的研究分析,并制定了技改方案。此方案可用于同類裝置。而且實(shí)施后,裝置穩(wěn)定性增強(qiáng),能耗大幅降低、產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,經(jīng)濟(jì)效益大幅提升。
  
成果完成人
李永文;孫學(xué)義;徐興昌;蔣志軍;劉銀堂;趙海云
完成單位
  單位名稱: 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 聯(lián)系人: 孫廣輝
  單位地址: 山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)濰高路1號 聯(lián)系電話: 13864747175
  郵箱: 13864747175@163.com
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