1、立項(xiàng)背景:
從2011年8月份至2016年11月,汽油加氫裝置辛烷值損失一直居高不下2.5左右。2016 年11月8日醚化裝置開工后辛烷值損失降至1.5-1.6,損失還有改善空間,急待改善。 近幾年成品油價(jià)格不斷上漲,給廣大客戶的運(yùn)營(yíng)成本帶來(lái)很大的增加,客戶需要降低成品油單價(jià),對(duì)成品油企業(yè)來(lái)說(shuō),成本不降低就無(wú)法降低售價(jià)。 油氣公司要求辛烷值損失不能高于1.5。 汽油辛烷值損失直接關(guān)系到汽油的成本,根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù),汽油辛烷值損失每降低0.1,每噸汽油凈利潤(rùn)6元人民幣,根據(jù)每年生產(chǎn)100萬(wàn)噸的加工負(fù)荷每年為公司帶來(lái)凈利潤(rùn)600萬(wàn)元?。?!因此降低汽油辛烷值損失是企業(yè)增加利潤(rùn)的重要途徑。
2、詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容
?。?)科學(xué)技術(shù)內(nèi)容(總體思路、技術(shù)方案、實(shí)施效果等)
現(xiàn)狀:汽油加氫裝置共有三路產(chǎn)品分別是醚化產(chǎn)品、抽余油、加氫汽油現(xiàn)狀是醚化產(chǎn)品與加氫汽油混合單獨(dú)去汽油成品罐區(qū),抽余油單獨(dú)一路去罐區(qū)后與另外兩路混合再至成品罐。(混合取樣器在成品罐前)
缺點(diǎn):三路產(chǎn)品混合不均勻、外送趨勢(shì)忽高忽低導(dǎo)致取樣有時(shí)候不具有代表性,導(dǎo)致混合產(chǎn)品辛烷值較低。
優(yōu)化:
1)將醚化加氫汽油一路成品油改至FCC跨線至成品罐區(qū)與抽余油共同經(jīng)過(guò)混合器后再進(jìn)取樣器后進(jìn)成品罐。
2)對(duì)醚化產(chǎn)品、抽余油、加氫汽油產(chǎn)品外送進(jìn)行PID 整定確保三路產(chǎn)品外送量的平穩(wěn)使測(cè)量數(shù)據(jù)更具有代表性。
?。?)與當(dāng)前國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)在技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等方面
1)辛烷值損失降低年收益計(jì)算公式:年加工量×辛烷值損失減小數(shù)值×60元/噸=1000000×0.16×60=960萬(wàn)元/年
2)用電節(jié)省費(fèi)用=1000kw*0.85元*8000=640萬(wàn)元
3)貧液節(jié)省費(fèi)用=1*8000*200=160萬(wàn)元
4)總節(jié)省費(fèi)用960+640+160=1760萬(wàn)元
3、應(yīng)用情況:項(xiàng)目的生產(chǎn)、應(yīng)用、推廣情況及預(yù)期應(yīng)用前景
該項(xiàng)目根據(jù)前期工作制定了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方案后及時(shí)的制定出工藝卡片并要求嚴(yán)格執(zhí)行同時(shí)進(jìn)行績(jī)效考核,取得了可喜成績(jī),汽油辛烷值損失降至1.4,達(dá)到了項(xiàng)目的挑戰(zhàn)水平取得了每年1700余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目申報(bào)的技術(shù)專利在同行業(yè)中起到了很好的借鑒作用,對(duì)推動(dòng)煉油行業(yè)科技進(jìn)步、效益提升做出了重大貢獻(xiàn)。
郭建恩;孫學(xué)義;田爽;孫廣輝;崔向東;寇曉麗
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單位名稱: |
山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: |
孫廣輝 |
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單位地址: |
山東省東營(yíng)市廣饒縣大王鎮(zhèn)濰高路1號(hào) |
聯(lián)系電話: |
13864747175 |
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郵箱: |
13864747175@163.com |